截至5月15日,大港石(shí)化公(gōng)司完成常壓裝置原料泵、催化(huà)裝置兩台油漿泵葉(yè)輪切削,投入運行後,效果良好,年可節電156萬度,降低成本150餘萬元。本文由上(shàng)海凱太轉載發(fā)布;上海凱太主要研發製造一體化預製泵站,汙水提升設備,無(wú)負壓供水設備,全自動隔油設備,切(qiē)割式排(pái)汙泵, 排汙泵,消防泵,化工泵等;歡迎訪問上海(hǎi)凱(kǎi)太官(guān)網查詢具體產品信息。
由於這個公司常壓原(yuán)料泵和催化油漿泵受限於加工量不足等因素影響,長期處於“大(dà)馬拉小車(chē)”的(de)工況,致使揚程過(guò)高(gāo),閥門(手閥和控製閥)開度過小,造成功率損失。同時催化(huà)油漿泵還存在進出(chū)口壓差過大,預熱線流速過高(gāo),攜帶少(shǎo)量催化劑的油(yóu)漿對預熱(rè)線衝刷嚴重導致閥門管線出現減(jiǎn)薄、泄漏的隱患。
為達到消除隱患、節電雙贏的目的,大港石化針對全公司運行機泵負荷進行摸底測算,逐步開展機泵泵葉輪切削節(jiē)電工(gōng)作(zuò)。機(jī)動設備處牽頭第一、三聯合車間在風險可控的原則(zé)下,通(tōng)過多次工藝操作工況模擬最佳參數,並會同技術部門討論認證後,調集維護車(chē)間技術(shù)力量,經過一周(zhōu)的奮戰,三台機泵葉輪切削工作安全高(gāo)效完成,並投入(rù)運行。從運行效果看,機泵運行(háng)平穩(在A區運行),常壓原料泵出口壓力由2.35兆帕降(jiàng)到2.1兆帕,油漿泵出口壓力由1.15兆帕降到0.7兆帕,閥門開度大(dà)幅增加,線速降(jiàng)低,衝刷減緩,達到了預期效果。
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