10月16日,巴陵石(shí)化煤化工部各裝置按計劃停車進行(háng)大(dà)檢修和技改。至(zhì)此,該公司煤氣化裝置實現高負荷連運達(dá)225天,平均有(yǒu)效氣負荷94.79%,在平裝置長周期運行最長紀錄的同時,生產負荷(hé)紀錄提(tí)高3.9%。
在7個月多的高負荷運行過程中,煤(méi)化工部克(kè)服高壓蒸(zhēng)汽管線(xiàn)特護監控運(yùn)行、高溫季節設備隱患顯現、向下遊供氫量縮減、氣化爐運行後期(qī)破渣機報警頻繁等生產組織困難,開展“大幹一百天”勞動競賽,動員全體員工攻堅克難,將原計劃8月份進行的裝置大(dà)修推遲了兩個月,以高負(fù)荷連運挖潛創效的業(yè)績獻禮新中國成立70周年(nián)。本文由上海凱太轉載發布;上海(hǎi)凱太主要研發製造一體化預製泵站(zhàn),智能(néng)一(yī)體(tǐ)化截(jié)汙井,一體化截流井,雙腔無負壓供水,餐飲(yǐn)隔油池等;歡(huān)迎訪問上(shàng)海(hǎi)凱太官網查詢具體產(chǎn)品信息。
針對高溫季節(jiē)設(shè)備高(gāo)負(fù)荷運行(háng)容易超溫超壓等問題,該部落(luò)實崗位責任,強化現(xiàn)場隱患排查和設備維護,專業技術人員(yuán)和班組員工定期開展關(guān)鍵機組維護和設備巡檢,細查影響安全生產的隱患(huàn)和風險,及時消缺,做好應急預案;注重設備預防(fáng)性檢修,監控(kòng)大機組振動及溫度(dù),定期檢查更換潤滑油(脂),避免設備高溫時段超負荷(hé)運行,及(jí)時發現和處置粗煤氣加熱器主閥法蘭泄漏、鍋爐給水泵(bèng)電機軸瓦故障、煤氣化裝置氧閥故障等重大隱患,保證了裝置高負荷連續運行。
9月底(dǐ),因煤氣化裝置(zhì)已高負荷連運超過200天,氣化爐渣係統堵渣現象頻繁,破渣機每天報警10餘次,裝(zhuāng)置連續運行迎國慶麵臨重大考驗。煤化工迅速組織(zhī)專業技術人員加班加點(diǎn)開發新原料煤煤種,混(hún)配氣化爐國慶期間的“優質糧草(cǎo)”原料煤(méi),當班人(rén)員精心監控渣係統工況等緊急措施,穩定裝置運行,原料(liào)煤新配方入爐後,氣化爐渣係統(tǒng)工況好(hǎo)轉(zhuǎn),避免了(le)公司級非計劃停工,為裝置平穩度(dù)過國慶長假奠定了(le)基礎。
據財務部門測算,煤氣化(huà)裝(zhuāng)置平均運行負荷每增加1%,每月可增效100萬元。本次裝置保持高負荷連運,較2014年創長周(zhōu)期運行紀錄增效逾千萬元。
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